第65章 新车间投产

气氛活跃,有竞争,有互助。林卫东看在眼里,心里踏实。团队在融合,文化在形成。

下午,节奏明显快了。工人们熟悉了机器,熟悉了工序,产量提升。到下班时统计,下午完成一百八十件,全天三百件。合格率96%,又提高了一点。

“第一天,这个成绩不错。”陈师傅在总结会上说,“但问题也有。第一,工具使用不熟练。今天有三次剪刀掉地上,有五次尺子用错面。第二,工序衔接不顺畅。缝制组做完了,整烫组接不上,等了三分钟。三分钟,够做小半件衣服了。第三,新人紧张,动作僵硬,容易累。这些问题,明天要改进。”

“工具使用,今晚加练半小时。工序衔接,杨组长、赵组长你们协调,定好交接时间,精确到分钟。新人疲劳,注意工间休息,做二十分钟,休息五分钟,喝口水,活动活动。”郑总监补充。

“行,就按郑总监说的办。明天产量目标,三百五十件。质量目标,合格率97%。大家有没有信心?”

“有!”

散会后,林卫东留下陈师傅、郑总监、杨秀娟、赵小军。

“第一天顺利,是好事。但不能松劲。真正的考验在后面。真丝下周到,那才是硬仗。今天用棉布,大家还不紧张。用真丝,一匹几百块,做坏了心疼,手会抖,容易出错。得提前做心理建设。”

“我想好了。”陈师傅说,“真丝到的前一天,开动员会。讲真丝多贵,讲做坏了多心疼,但更要讲,咱们有能力做好。培训时用真丝废料练过,大家有基础。只要认真,只要按标准,就能做好。另外,前几件,我亲自带,手把手教,做好一件,树立信心。”

“这个办法好。郑总监,流程上还有什么要优化的?”

“有。真丝娇贵,从裁床到缝制,到整烫,每个环节都要加防护。裁床要铺绒布,缝制要用专用压脚,整烫温度要严格控制。这些,明天开始模拟训练,用棉布,但按真丝的标准做,让大家习惯。”

“行,就这么办。杨姐,小军,你们多盯着新人,特别是心理素质差的,多鼓励,多帮助。告诉他们,别怕,怕就容易出错。只要按学的做,就不会错。”

“明白。”

第二天,第三天,生产继续。产量稳步提升,从三百件到三百三十件,到三百五十件。合格率也在提高,从96%到96.5%,到97%。工人们越来越熟练,配合越来越默契。车间里,机器声整齐有力,像一支训练有素的军队在行进。

但问题也开始暴露。第四天上午,出了一次质量事故。一个新女工,叫小芳,十八岁,培训时表现很好,但实际生产时紧张。做一件衬衫的领子时,手一抖,裁歪了,领子左右差了一厘米,明显不对称。她自己没发现,流到质检工序,被王秀英检出来了。

“小芳,你这领子裁歪了,差一厘米。”王秀英拿着衣服过来。

小芳一看,脸白了。“我……我没注意。”

“没注意?培训时怎么教的?裁之前要划线,要对准,裁完要量。你都做了吗?”

“划线了,也对准了,但裁的时候手滑了一下……”

“手滑不是理由。一件衬衫,领子是门面,领子歪了,整件衣服就废了。这布虽然不值钱,但工夫值钱。返工吧,拆了重做。”

小芳眼泪在眼眶里打转,咬着嘴唇拆线。旁边的人看着,不敢说话。陈师傅走过来,看了看那件衣服,又看了看小芳。

“哭什么?做坏了,改就是。谁没做坏过?我做了四十年,还裁坏过料子呢。重要的是,要知道为什么坏,下次不犯。你手为什么滑?是紧张,是工具不称手,还是方法不对?想清楚,改了,就是进步。”

“我……我紧张。怕做不好,怕您说。”

“越紧张越做不好。放松,就当练习。来,我教你,怎么裁不歪。”

陈师傅亲自示范,慢动作,讲要点。小芳看着,听着,渐渐平静。重新裁,这次对了。

下午,陈师傅在晨会上说了这件事。

“今天小芳的事,大家都看到了。做坏了,不可怕,可怕的是不知道为啥坏,可怕的是不敢承认,可怕的是不改。咱们车间,允许犯错,但不允许重复犯错。犯错一次,总结经验,改进方法。犯错两次,要检讨。犯错三次,就要考虑适不适合这个岗位。大家记住了吗?”

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“记住了!”

这件事,给所有人敲了警钟。质量意识,从“要我做”向“我要做”转变。工人们更认真了,自检更严格了,互检更主动了。合格率突破98%。

第六天,真丝到了。三十匹真丝素绉缎,从杭州发来,用专用的防潮箱装着,小心翼翼搬进仓库。开箱时,所有人都围过来看。面料在灯光下流淌着柔和的光泽,像一匹匹月光。

“真漂亮。”有人小声说。

“也真娇贵。”陈师傅说,“大家记住培训时学的,手要稳,心要静。前五件,我带着做。做完五件,大家再做。不求快,只求好。有信心吗?”

“有!”

真丝生产,第一天。陈师傅亲自操刀,从裁布开始。铺绒布,镇尺压平,粉笔划线,下剪。动作很慢,很稳。裁好的裁片,边缘光滑,尺寸精准。然后缝制,用最细的针,最细的线,专用压脚。一针一针,均匀细密。整烫,温度严格控制,垫棉布,蒸汽细柔。